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一点一滴“抠”出效益来

    邯郸日报讯(记 者 佟荣满 通讯员 吴兆军 王志国)最近邯钢又传好消息:邯钢新区炼钢厂全面实现了对国内最高级别汽车O5板成分的稳定控制和批量生产;260吨转炉工序能耗-28.3公斤标准煤,稳居全国同炉型最好水平……面对今年严峻的市场形势,邯钢新区炼钢厂严管账本子,过好紧日子,进一步降本增效,确保企业持续健康发展。

    该厂厂长朱坦华说,“降本增效是一种责任,更是一种精神。不管市场怎么变化,我们人人心里都有一本账,用最低的投入,换来最高的效益!”

    一点一滴“抠”成本

    近日,记者来到了该厂运转车间备品备件存放区,一条略显发旧的横幅仍然醒目,“邯钢新区炼钢厂修旧利废工作站”。横幅下,十几名职工正在专心致志地修理着巨大的天车废旧车轮。

    这个天车车轮是在上周检修时更换下来的,按照惯例,理应直接报废。“经检测,我们发现只要把轴承更换了,再对其他机构进行适当维护,就可以让这个价值3万多元‘废品’重新上岗,可节省1.5万元的备件费。”该车间点检作业长李迎介绍说。

    本来是要报废的零部件,经过运转点检作业区职工的维修,又重获得了新生。这在该厂职工中早已养成习惯。今年以来,该车间先后组织技术人员,维修报废天车车轮32个,累计减少备品备件成本48万余元。

    随便走进厂区,你就会发现,像这样全员参与的修旧利废场景随处可见。

    在LF精炼炉电极巨大的噪音下,该厂设备管理室精炼点检作业区作业长王伟,正带着几名满身油污的职工忙碌着。他们身边摆着数以百计的零部件,让人眼花缭乱。“这是我们刚从废旧设备仓库找来的减速机,型号都和翻包机行走减速机相同。拆开后发现,每台减速机内部坏掉的零件都不一样,所以我们准备用好的零部件重新拼成几台好减速机,下次检修再用。”初步估计,能拼出4台好的减速机不成问题,这样就可以省出两万元的备件费。

    “今年以来,我厂通过开展修旧利废‘先锋赛’活动,先后组织参与修旧利废近千人,修复各类废旧零部件上万件,节约备件费用1000余万元。”该厂党委书记张涛自豪地介绍说。

    一毛一分“省”资金

    在该厂转炉主控室,一块布满了密密麻麻数据的牌子,挂在最显眼的位置,这是一块“关键点控制”信息牌。

    为了进一步提高各种原料的利用率,该厂将所有钢种中各成分的范围都按照“下极限”进行了重新规定,并组织技术人员采取跟班指导的方式对所有班组进行培训,同时对成分控制情况进行严格检查,加大对成分超出范围的班组的考核力度,在保证产品质量的同时,努力减少各种合金成分出现“中高限浪费”现象,有效降低了原料成本。

    目前,该厂大批量冶炼的X80管线钢、汽车板等品种钢,都需要加入一定量的合金,部分合金价格昂贵,成为降成本工作的难题。该厂主管合金优化的一档技术主管常立山介绍说,他们积极开展技术攻关,通过下极限控制合金成分来提高合金的收得率,努力降低了合金成本。仅8月份,该厂合金成本较公司三台阶指标降低16元,仅合金料一项降低成本720万元。

    作为国内首家全面掌握成本单炉、实时、可视化管理精细管理的炼钢厂,“炉炉清”成本管理系统,是精细管理与邯钢经验完美结合的产物。依托“炉炉清”成本管理系统,该厂2011年累计降本1.9亿元,今年前8个月完成成本降低1.4亿元,实现了向精细管理要效益的降本增效任务目标。

    管理和技术人员评价道:“炉炉清”成本管理系统真是太好用了,要不像现在这样大的成本压力,如果不实时监控着成本信息,而是月底再一起算账,那全月的成本肯定不好完成,关键是哪块出了问题都不知道。

    大手笔“赢”来高效益

    科技创新是提质增效、战胜市场挑战的重要“利器”。

    该厂大力推进“一键式”自动化炼钢技术攻关,努力提高自动化炼钢投用率。早在2009年,该厂就成为我省首个掌握“一键式”自动化炼钢技术的炼钢厂,使转炉炼钢过程中氧枪枪位、吹氧流量、辅料投入、副枪测量、转炉底吹、出钢合金化和钢包底吹等所有工序全部实现自动化控制,有效提高了产品的质量和技术创效能力。

    该厂把进一步提高自动化炼钢的投用率,作为新一轮技术创新的攻关课题。通过不断完善转炉自动化炼钢程序、校正全厂所有物料称量设备、大力推进标准化作业等手段,经过半年的努力攻关,该厂自动化炼钢投用率大大提高,“由2011年不足90%,提高到目前97%以上,使连铸坯综合合格率始终保持在99.9%以上,创造了显著的经济效益。”该厂生产技术室主任陈军利介绍说。

    大批量稳定生产汽车用钢,是衡量一个企业装备、管理和技术水平的标尺。然而,高等级的汽车面板研发和稳定批量生产更是难上加难。

    生产汽车面板,炼钢是打头阵的“先锋官”。冶炼汽车钢,在邯钢,新区炼钢厂是首选。“再难,也要尽快啃下这块硬骨头;时间越短,效益越显著!”朱坦华表示。

    而当时,作为冶炼汽车板等高纯净钢的关键设备RH真空精炼炉,还有部分功能没能实现,真空度始终达不到冶炼高等级汽车板的要求。该厂设备管理室主任尹文祥讲述说,为了解决真空度问题,当时设备管理室所有技术人员都盯在RH现场开展攻关。有一次为检验是不是真空罐漏气,职工们硬是爬上直径近3米、高9米,温度高达100多度的真空罐上,用点燃香烟冒烟的方法,一条一条焊缝的排查漏点,成功破解了令外方专家也头痛的真空罐漏气难题,为汽车板的生产创造了条件。

    科技创新是一场没有硝烟的战场!正是这样一群毅力坚忍、技术高超干部职工队伍,创造了汽车板研发史上一个又一个奇迹。他们仅用了十几个月时间,就冶炼出了大批量稳定优质O5标准汽车面板用钢,创出了大批量稳定生产国内时间最短记录。

    而今,随着邯钢汽车板生产技术日臻成熟,国内市场成功直供长城等汽车生产厂家,海外成功“牵手”菲亚特汽车公司,已经形成国内外市场多点开花的良好局面。今年前8个月,该厂累计冶炼汽车板产量超过10万吨以上,比普通板材吨材多创效效果显著,管线钢、汽车大梁钢、车轮钢等产品也市场俏销。

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